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5月份,首钢水钢铁焦事业部烧结作业区6号、7号烧结机烧结产量达52.6万吨,作业率达94.48%,烧结机利用系数为1.412吨/(平方米·小时),烧结机燃料消耗下降至54.63千克标准煤/吨,各项指标均达历史 水平,达到了烧结机升级改造的预期效果。
“现在我们对点检的要求更加严格,不光是岗位职工进行点检,班组管理人员也要不定时地进行督促,参与点检。”该公司铁焦事业部烧结作业区乙班工段长王维说。
今年初以来,该公司烧结作业区高度重视设备的点检维护工作,及时发现设备异常情况,保证了设备的稳定运行。该公司投入大量资金完成6号、7号烧结机升级改造项目,解决了烧结机长期以来跑偏、掉道的问题。“烧结机升级改造前,台车容易掉道,影响的时间比较长,劳动强度也比较大,以往烧结作业率在88%,升级改造后达到94.48%,了6个百分点,使职工的工作热情高涨。”该公司烧结作业区主任罗奇道出了6号、7号烧结机改造前后的变化。
5月份,该公司铁焦事业部狠抓烧结机生产攻关,分解目标,找方向、订措施,从基础管理入手,提高设备作业率。其中,烧结作业区强化生产组织,发动职工精心操作,强化点(巡)检工作,保证生产稳定顺行;该公司车间管理人员每天延时下班,周末加班,整治现场环境,并积极组织培训,开展“提素”活动,了岗位职工驾驭设备的能力。


日前,从方大特钢技术中心获悉,由该公司完全自主研发的一种新型高强度弹簧钢制作的变截面少片钢板弹簧,成功通过某知名汽车企业“国六”车型的道路试验,并伴随着该知名车企推出的“国六”重卡整车隆重上市。
近年来,迫于 环保和公路治超的双重压力,汽车钢板弹簧的轻量化就成为商用车减轻自重的当务之急。因此,各大汽车整车厂纷纷提出高强度、高性价比的弹簧扁钢需求。公司正是瞄准汽车整车厂对这种材料的迫切需求,早在2014年就开始着手研究开发新型高强度弹簧钢,近2年更是加快研究、开发的步伐。在此期间,该新型高强度弹簧钢研究团队从炼钢、轧钢、检测分析等多专业角度进行多次试验验证;从新钢种冶炼方面组织进行成分优化设计调整,实施纯净度、钢坯表面质量和内部质量的控制研究实验;进行扁钢热轧硬度、脱碳层深度和扁钢表面质量的控制研究实验,终于研究开发出了一种十分理想的新型高强度弹簧钢。
据了解,方大特钢拥有一支专业化的弹簧钢研究队伍,以教授级高工、高工、博士、硕士为主,现有研究人员30余人,多年从事弹簧钢的生产、研究开发,是一支具有丰富的现场生产实践经验,年龄、专业结构合理、研究开发能力强的科技创新团队。公司“弹簧钢生产与开发技术创新团队”被江西省科技厅审定为“江西省优势科技创新团队”。



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2019年以来,首钢股份公司炼钢作业部二炼钢作业区以关键技术创新突破为抓手,全员参与,协同,精细管控,狠抓落实,在降低白灰消耗、高端品种钢不剩钢操作等技术攻关上取得成效,确保重点指标兑现,圆满完成了作业部分解的降本任务。
炼钢工序的降本挖潜已经不是简单的节省主副原料消耗,而是在保证钢水质量的前提下,着重应用科学、合理、的技术手段进行工序革新,实现良性降本。二炼钢炼钢作业区结合产线品种特点,通过大力开展原辅料成本管控,降低金属料、能源介质消耗等一系列技术攻关和实践总结,开发和应用了多个典型降本措施。
抓住降低白灰消耗这个牛鼻子。白灰是转炉炼钢用于造渣脱磷的主要副原料,降低白灰消耗,在技术理论上本身就是挑战。结合二炼钢产线的品种结构以及铁耗控制,该作业区提出了基于高磷钢种的低碱度高氧化镁造渣工艺和基于高铁耗运行环境的石灰石替代白灰炼钢工艺。
在谈到“低碱度高氧化镁造渣工艺的应用”时,首席作业长朱良说:“这项技术的成功应用完全得益于技术人员对炼钢工艺的一次综合提炼。”针对高磷钢种,在添加磷铁的同时带来了其它杂质元素的摄入,由此带来钢水质量的波动。是否有一种方法既能够实现转炉高磷出钢,同时又能减少额外的磷铁消耗呢?以品种专业赵晓东为核心的炼钢技术团队通过分析梳理大量数据,大胆提出了低碱度高氧化镁造渣工艺。随着试验数据的积累和改善,该攻关团队终实现了高磷钢种白灰量控制在2000—4000千克/炉。高磷出钢,减少了磷铁消耗,改善了高磷钢种的性能,低碱度高镁炉渣情况下实现对转炉炉衬的稳定性控制。另外,针对高铁耗运行的环境,结合使用廉价的石灰石代替石灰造渣,低磷钢种也实现了降低白灰消耗的目的,上半年二炼钢白灰消耗综合降低3千克/吨,由此带来节省白灰成本243.3万元。



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